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陕西铜川王石凹煤矿“楔钉式”顶板支护新技术试验成功

    陕煤铜川矿业公司王石凹矿自行摸索出的“楔钉式”顶板支护新技术,日前两次验证成功,有效缓解了长期困扰煤矿安全生产与节约耗材之间的矛盾。据简单推算,以推采经过走向长度为20米的破碎顶板带为例,如采用这项新技术,经过工作面长度一米的减少损耗材料在4600元左右。

    有近50年历史的王石凹煤矿年设计能力120万吨,是我国“一五”期间156个重点工程之一和目前铜川矿业公司骨干矿井之一,矿井机械化率达100%。但因井下地质条件复杂多变,运输环节相对复杂,随着井下工作面延伸拓展煤层压力加大,导致矿上顶板破碎情况时有发生。安全生产压力较大。

    在实际推采施工过程中,矿上为确保安全生产,顶板支护以往多采用靠近煤墙打临时支护方式交替向前推进,不但麻烦且每次最多也只能支护6米走向距离;曾尝试过的用打眼注马丽散 聚亚胶脂来控制顶板冒落方法虽然安全可靠,但成本费用又太高。

   近年来,王石凹煤矿一直在努力寻找既确保安全又节约耗材的最好方法。矿上积极鼓励职工自主创新,最近适逢2502工作面又遇塌陷区域,矿上采煤矿长方治国组织在此工作面施工的综采二队白治勤、赵宏等人员,结合工作面实际情况,认真进行分析、探讨、研究,最后摸索出“楔钉式”方法进行支护。这种方法是视工作面实际情况在煤墙打合适浅眼,将锚固剂及1.8米长的废旧钻杆装入,并露出适当长度,在露出部分的钻杆上面架料进行超前支护,这样一来,只支护一次就可有1.8米的走向距离,减少了人员劳作且操作方便、实用可靠,而且待推采过去后,将废钻杆回收还可继续使用,现场试验后效果理想。在随后2207工作面过破碎顶板带时继续延用此方法,在仅耗损3.2万多元支护材料的情况下,就顺利渡过走向长度20米、工作面长度40米的顶板破碎带。(完)
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