“以前,我们只维修55千瓦以下的电动机,132千瓦的电动机都是靠外委维修。”该矿机厂厂长孙兆水介绍,实施内部市场化后,打破了机厂原来的工作节奏,从“等活干”变成了“找活干”。
为此,他们在提升维修水平、挖潜提效的基础上,积极外出“揽活”。“‘面包’是等不来的,必须靠付出才能换来收获。”孙兆水说。
4月份,该矿井下工作面安装刮板运输机,急需几台132千瓦的电动机。原来撤上井的几台电动机由于进水受潮,还没来得及送维修厂家进行维修保养,马上送修已经来不及。
“为了不影响正常的工作面安装接续,也为了增加我们的收入,我们决定硬着头皮接下这活。”孙兆水回忆说,当时,他们也有很多顾虑,因为以前从来没有维修过大功率的电动机。但是,正是这次坚持,让他们从外委维修的“锅里”吃到了“第一勺饭”。
说干就干。他们经过认真分析研究和现场测量,电动机线圈没有问题,只是受潮绝缘电阻降低,个别轴承需要更换,对这样的故障机厂完全有能力维修。
电动机被拆开,他们把3台电动机定子放到台车上,推进烘干室,经过10几个小时的烘干,绝缘值完全达到技术要求。然后,更换受损轴承、加注润滑油、清理保养、喷漆防腐……3台电动机,他们只用了3天时间就顺利维修完成,并立即交付井下安装。
以往,外委维修1台大功率电动机需要5000元左右,维修周期近1个月。此次他们维修1台这样的电动机,成本只有500元。
“像这种大功率电动机,如果是线圈烧坏了,就我们目前的绕线和浸漆工艺还不能满足技术要求,无法修复。下一步,我们要逐步增加一些专业设备,提高我们的维修技术水平,减少矿上外委维修品种,降低维修费支出。”孙兆水说起来信心满满。