从唐口煤业公司调度室了解到,自6月2日3307工作面试运转后,该公司原煤产量已经稳定在1.2万吨左右,这标志着该公司面临近4个月的生产接续困局得到扭转。
据了解,自2月份以来,由于受地质条件等环境影响,唐口煤业公司的原煤生产一度陷入困境。“2310工作面连续推过两个大断层,生产组织困难;综采二队生产接续出现断档,首次出现‘无米可炊’现象……这是我矿投产以来,首次遇到的这样严峻的形势。面对困难,我们必须用新的工作思维和方式,尽快摆脱生产困局,破解接续难题!”在安全生产办公会上,该公司副总经理陈启友介绍,加快2310工作面的快速过断层,实现5302工作面的快速撤出和3307工作面的快速安装,成为该公司扭转生产困局的关键问题。
2310采煤工作面是该公司3月份投产工作面,也是该公司2013年的主采面。但是,该工作面属于大倾角俯采工作面,坡度和倾角最高可达22度,投产不到1个月,就遇到了落差达10.7米、走向影响140余米、倾向影响150余米的断层。“由于面上顶板和底板都是泥岩,工作面上很容易破碎。为了控制顶底板,加快过断层速度,我们创新工作方式,有效控制了工作面成型。”综采一队技术员刘士卫介绍,由于倾角大,顶端溜头处采煤机上不去,该公司还优化劳动组合,抽调一个巷修队到工作面对两帮进行超前开帮,提前打设锚索、锚网控制顶板,并架设槽型钢加强支护。“调整后的工作方式虽然工作量大了,但是推进速度却快了不少,整个断层推进比计划提前了10天,也为矿以后回采倾角大、落差大的工作面积累了宝贵经验。”综采一队队长国成伟说。
要解决采煤队生产接续的难题,工作面的安撤速度也是重要因素。为了让区队尽快“有粮下锅”,4月底,该公司综采二队在回撤5302采煤工作面时,创新使用溜槽回撤液压支架,使工作效率提高了近3倍。“使用溜槽撤架,不仅避免了撤架生拉硬拖,而且为安撤工作面节约了时间。”综采二队技术员周波介绍,5302采煤工作面属于软底工作面,而该工作面使用的又是大采高液压支架,每个支架都重达28吨,如果采用以往绞车牵引的回撤方式,支架很容易陷入底板甚至歪倒。为防止支架陷入底板,他们利用工字钢和铁板焊制了宽约2.3米的凹形特制溜槽,每个溜槽两段都留有卡扣,相互之间可以进行“无缝”对接。
“通过使用支架溜槽,液压支架就像抹了油轻轻松松就被牵引出了工作面,使用以往的回撤工艺,每天最多能回撤2个液压支架,使用新设备后,每天能回撤6至7架。”周波说,5302采煤工作面共有48架大采高液压支架,回撤只用了7天,创出了该公司工作面回撤新纪录。
在安装3307采煤工作面的过程中,该公司综采二队和准备队采取了相互协作、穿插作业的办法,整个工作面的设备安装仅用了12天,较以往工作面设备安装速度提高了1倍以上。“当时,我们队无煤可采,全部的人员都提前进入到工作面开展道路等准备工作,并加强与准备队协调安装,他们安装转载机,我们就安装运输机,有效的穿插作业保证了安装速度。”综采二队支部书记李春雷说,提前11天天安装完毕。
据了解,自2月份以来,由于受地质条件等环境影响,唐口煤业公司的原煤生产一度陷入困境。“2310工作面连续推过两个大断层,生产组织困难;综采二队生产接续出现断档,首次出现‘无米可炊’现象……这是我矿投产以来,首次遇到的这样严峻的形势。面对困难,我们必须用新的工作思维和方式,尽快摆脱生产困局,破解接续难题!”在安全生产办公会上,该公司副总经理陈启友介绍,加快2310工作面的快速过断层,实现5302工作面的快速撤出和3307工作面的快速安装,成为该公司扭转生产困局的关键问题。
2310采煤工作面是该公司3月份投产工作面,也是该公司2013年的主采面。但是,该工作面属于大倾角俯采工作面,坡度和倾角最高可达22度,投产不到1个月,就遇到了落差达10.7米、走向影响140余米、倾向影响150余米的断层。“由于面上顶板和底板都是泥岩,工作面上很容易破碎。为了控制顶底板,加快过断层速度,我们创新工作方式,有效控制了工作面成型。”综采一队技术员刘士卫介绍,由于倾角大,顶端溜头处采煤机上不去,该公司还优化劳动组合,抽调一个巷修队到工作面对两帮进行超前开帮,提前打设锚索、锚网控制顶板,并架设槽型钢加强支护。“调整后的工作方式虽然工作量大了,但是推进速度却快了不少,整个断层推进比计划提前了10天,也为矿以后回采倾角大、落差大的工作面积累了宝贵经验。”综采一队队长国成伟说。
要解决采煤队生产接续的难题,工作面的安撤速度也是重要因素。为了让区队尽快“有粮下锅”,4月底,该公司综采二队在回撤5302采煤工作面时,创新使用溜槽回撤液压支架,使工作效率提高了近3倍。“使用溜槽撤架,不仅避免了撤架生拉硬拖,而且为安撤工作面节约了时间。”综采二队技术员周波介绍,5302采煤工作面属于软底工作面,而该工作面使用的又是大采高液压支架,每个支架都重达28吨,如果采用以往绞车牵引的回撤方式,支架很容易陷入底板甚至歪倒。为防止支架陷入底板,他们利用工字钢和铁板焊制了宽约2.3米的凹形特制溜槽,每个溜槽两段都留有卡扣,相互之间可以进行“无缝”对接。
“通过使用支架溜槽,液压支架就像抹了油轻轻松松就被牵引出了工作面,使用以往的回撤工艺,每天最多能回撤2个液压支架,使用新设备后,每天能回撤6至7架。”周波说,5302采煤工作面共有48架大采高液压支架,回撤只用了7天,创出了该公司工作面回撤新纪录。
在安装3307采煤工作面的过程中,该公司综采二队和准备队采取了相互协作、穿插作业的办法,整个工作面的设备安装仅用了12天,较以往工作面设备安装速度提高了1倍以上。“当时,我们队无煤可采,全部的人员都提前进入到工作面开展道路等准备工作,并加强与准备队协调安装,他们安装转载机,我们就安装运输机,有效的穿插作业保证了安装速度。”综采二队支部书记李春雷说,提前11天天安装完毕。