记者粗略地估算一下,这条省下来的不用开拓的全岩巷道,如果按照每打1米巷道最低花费2万元来计算,能节约资金投入520万元。
“技术上的浪费是最大的浪费。我们必须堵住这个漏洞!”古城煤矿矿长管清向说。
随着煤炭市场的持续低迷,该矿坚持眼睛内视,向精细化管理、市场化运作要效益,“爬坡过坎”不熬冬。除了将成本管理渗透到安全生产和经营管理以外,还激发智慧潜能,把技术降本作为进一步提升挖潜增效能力的一项重要内容来抓,用“小技术”节约“大成本”。尤其是在技术管理方面,该矿从采区设计入手,优化设计方案,合理集中生产,尽量减少采区和采面个数,而在采场接续上,坚持一步到位、适当超前,通过进一步优化开拓设计,实现“一巷多用”,减少无效进尺,避免重复投入,降低万吨掘进率。
此外,在不影响高效施工的前提下,该矿也尽量减少全岩掘进量,提高回采率和单产单进水平,并集中力量加大开拓力度,实现多巷道同时掘进、多采区同时布置,确保矿井稳产高效形势持续延长。
“我们在3209和3210这两个工作面的规划设计上,也动了不少脑筋。现在,只需利用原有的3208两顺槽作为总的运输通道,从中间通过煤层横穿过去,与准备后续开采的这两个工作面搭接起来,从而完成采面布局。”副矿长魏兴民告诉记者,“采用这样的可行性方案,完全避开了在岩巷中单独为这两个工作面开拓四条下山的问题。可以说,我们用两条全煤巷道置换了四条全岩巷道,相当于省下了2400多米的全煤巷道掘进量,换算成施工成本,也就是3600万元。”