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唐口煤业:打通煤炭增效“上行通道”

 ”上周,我们厂两套重介选煤系统共入洗 原煤8.5万吨,洗选精煤4万吨。其中,新系统在调试的情况下,入洗原煤3.1万吨,洗选精煤1万吨,精煤回收率保持在45%以上,第二套重介系统的入洗 量已经达到设计目标。"10月22日,在唐口煤业公司选煤厂的生产分析会上,该厂厂长于继图向大家公布了洗煤运行情况。
   
自 三季度以来,唐口煤业为提高市场适应能力,增加煤炭产品的利润空间,坚持推进“精煤战略”,充分发挥重介和煤泥烘干“双系统”作用,努力提高精煤产量和烘 干煤泥产量。“三季度以来,我们以打通煤炭增效的‘上行通道’为目标,充分利用第二套重介系统调试的时机,加强两套重介系统的联合运行。三季度共入洗原煤 89万吨,原煤入洗率达到81%。”该公司代矿长陈启友说。
   
为 更好地配合第二套重介系统的调试,自7月4日第二条重介选煤系统调试开始,该公司就从选煤车间抽调生产技术骨干,盯靠调试现场的混料泵、原煤固定筛等重要 环节。据于继图介绍,在调试过程中,由于新系统设备、工艺不断显现出的问题,选煤厂在90多天里先后进行了30多项技术改进和工艺革新。在此基础上,该公 司对与其配套的煤泥压滤系统进行了相应调整。
   
“只有在调试阶段,将设备达到最大额定值,才能够尽可能多地发现问题。”负责第二套重介系统调试的副厂长王大国介绍,随着井下原煤生产和煤质的稳定,每天的原煤入洗量也不断上升。9月25日入洗原煤突破2万吨,达到设计目标,为下一步该公司原煤全部入洗积累了实战经验。
   
同 时,该公司还充分发挥新上的煤泥重介系统和粗煤泥回收系统的作用,将粗煤泥中的精煤和中煤进行分选回收。“在同样煤质条件下,三季度,我们充分运用这两套 系统,将煤泥水中煤泥含量由25%控制到了18%,精煤和中煤产量分别提高了2万吨和2.6万吨。”该厂技术员孙磊说。
   
为了提高剩余18%湿煤泥的附加值,该公司充分利用选煤厂两套煤泥烘干系统,将湿煤泥全部进行烘干增值。为了保证烘干煤泥的质量,他们要求燃料炉司机和集中控制操作员密切配合,共同控制好燃料炉炉温,将水分严格控制在13.5%-14.8%的范围。
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