在孙村煤矿11318工作面作业的矿工们发现,原本安放在巷道底板上的乳化液泵站,通过实施悬挂放置,不仅改观了现场面貌,还提高了割煤效率。
在井下,矿工们在“铜墙铁壁”——液压支架的庇护下安全采煤,而乳化液泵站则为这些“钢铁卫士”提供源源不断的动力支持。“兵马未动,粮草先行”,以往,为确保支架“营养供给”,该矿将乳化液泵站布置在停采线附近,定时通过高压管路输送加压后的乳化液。
“这样可以避免由于工作面推进造成的频繁‘搬家’现象。但由于远离切眼,乳化液经过长距离输送,导致压力部分流失,影响了液压支架动作敏捷度。”该矿回采服务队队长代立海说。
为解决压力流失难题,该矿制定了乳化液泵站悬挂方案,利用单轨吊梁将乳化液泵站悬挂在停采线与切眼之间,由于其可根据需要随时移动,被职工形成地成为“可移动式加油站”。
为保证乳化液泵站顺利“悬挂”,该矿系统设计了“上楼”措施。以短锚杆配合40吨溜子链条连接设备与单轨吊梁,规定距离地面不小于0.3米;将原电 缆拖挂滑轮按5米间距吊挂在单轨吊上,电缆敷设到滑轮的凹槽处,避免电缆在移动过程中受到挤压;自制加工铁质连杆连接在各滑轮上,避免“四泵两箱”在移动 过程中相互碰撞。
经测算,目前11318工作面液压支架乳化液压力值常态维持在30兆帕上下,操作液压支架单位耗时由45秒缩短到20秒,保证了采煤机组反刀二茬作业的连贯性,提高了工作效率。同时,该创新项目实施后还可节约600余米价值8万元的高压管路。
“乳化液泵站随时空中走,我们再也不用拆卸安装了,大大减少了劳动强度。”该矿职工高兴地说,“工作面上巷显得更加通透宽敞了。”