重介旋流器分选是洗煤系统的重要环节,只有其运转良好才能保证整个生产系统畅通无阻。旋流器入料口一旦遇到大块物料及杂物,就会造成旋流器堵塞,重介系统将无法正常生产,被迫停机进行处理,同时也造成介质损耗,给洗煤生产带来了的困难。
为解决这一问题,选煤厂原煤车间对选煤系统进行改造,利用7根φ20钢筋焊接成拦网,每一钢筋间隔80mm, 两侧用钢管固定在支架上,沿239皮带横断面15°角放置。在挡煤板的上方安装了断电传感器,当煤流中有大块物料及杂物时立刻被拦网拦住,从而使传感器杆发生位移,皮带即刻停机,岗位司机随即发现设备停机,及时将大块物料拣出,杜绝了大块物料及杂物进入旋流器内造成旋流器堵卡事故的发生。
一块小拦网产生了“蝴蝶效应”。自拦杂器使用以来,无一次因大块煤、矸或杂物堵卡重介旋流器事故的发生,确保了洗煤系统正常生产,稳定了精煤质量指标。