“我认为应该加大整体风压,才能保证燃烧器的出口风速,火焰才具有刚性。”“我觉得应该调整燃烧器的内外风比例……”近日,东华水泥公司中控调度指挥中心操作员们外出对标学习归来后,就工作中存在的问题展开了激烈讨论,并有针对性地制定了改进措施。
今年以来,该公司持续开展对标管理工作,通过选标对标,与先进单位进行数字对标、管理对标、制度对标等,不断分析修正自身问题,全面提高了技术水平和管理水平。
自4月份以来,该公司先后组织100余名班组长和生产骨干到多家单位学习,以“带着问题对标”为导向进行深入对标。为获取更完美的“答案”,每次对标学习后,该公司都专门召开座谈会,集思广益,找短板、查不足,制定相应的整改措施。整改建议实行“项目负责制”和闭合管理,每条整改建议都明确责任人、完成标准、完成时限。整改完成后,由建议人签字确认,并按规定组织考核评价,确保问题整改落实到位。截止到目前,该公司边对标边整改,共整改现场问题120余项。
在积极组织人员外出学习对标的同时,该公司内部对标工作也开展地有声有色。淄博瀚森水泥公司在所属的瀚森水泥、鲁晟水泥、声望水泥3个粉磨站点进行成本对标,以产销量、分品种成本、分品种售价、吨水泥电耗、材料损耗等为对标指标,逐一进行对标。他们实行班组每日一次班前对标,各粉磨站点每周三一次小对标,每月一次大对标,对发现问题及时采取措施进行整改。在7月22日的小对标中,瀚森公司发现吨水泥电耗比鲁晟水泥高出了15%。针对这一问题,他们立即采取措施,通过避峰填谷,不断调整开机时间,提高台时产量,使吨水泥电耗在第二周的对标中下降了8.9%。
“通过3个粉磨站进行数据对比分析、改进,自6月份以来,我们水泥产量逐月增加,吨水泥成本也降低2.3元,基本实现成本跑赢售价的目标,也进一步提高了市场占有率。”瀚森水泥公司经理李军说。