梁家煤矿剑指“隐形”浪费
通讯员 嵇维林 报道
本报龙口讯 “上个月全矿矸石、材料、杂物排放及升井数量,较前个月降低58%,节省车皮2000个。”近日龙矿集团梁家煤矿调度室主任王军算了一笔帐,按照一个车皮省电和人力成本1.5元计算,可节省3千多元。
作为能源集团降本最为显著矿井,该矿将更多精力剑指“隐形”浪费。“上道工序为下道工序服务,我们推行掘进为采煤服务理念,消除重复作业。”技术副总程师倪兵义说,在1108工作面掘进期间,直接安装采煤用一米皮带,减少一次皮带撤除、安装工序,提高工效两倍以上,节省费用200多万元。“综掘队在井下1108切眼一次性施工6.8至7.5米大断面,减少了生产准备队安装期间巷道扩刷三分之一工作量。”生产准备队队长刘明国说,他们不仅工作面安装工时缩短9天,材料投入也下降50多万元。
“以往皮带设备使用Q80开关继电器,与其它专业机电开关继电器型号不统一,设备出现问题容易影响生产,更带来材料的浪费。”隋来东是皮带工区首席技师,经过他内部修订参数及统一改造调整后,目前所有机电设备继电器实现通用通换,减少选购费用“三成”以上。目前该矿围绕采、掘、机、运、通五大系统,将设备、配件、装备尽量统一标准,近120种加工件实现专业间通用。