本网龙口讯 “目前,我们已对中颗粒干馏炉进行了拆除下拱台、重新设计混合室、提高风头位置等三项改造,布料板技术改进成功后,中颗粒炼油系统出油率将大幅领先国内同行。”龙矿集团龙福公司技术总监程福强在谈到今年技术创新工作时,信心满满地说。
面对持续疲软的市场环境,龙福公司坚持技术攻关与设备改造“双轮驱动”、提高产量与降低成本“双量齐上”,针对生产过程中存在的影响生产安全、效率、成本等问题展开技术攻关,通过自主设计、自主改造,不断提高设备的使用效率、降低成本消耗,技术改造成果丰硕。在生产过程中,该公司技术人员紧紧围绕提高装置出油率这一中心,开展技术攻关工作。对中颗粒干馏炉改造后,不仅大幅提高了出油率,而且每小时可多产生尾气1.2—1.5万立方,为燃气发电增产提供了能量保障。改进了油泥提取工艺,将系统中产出的油泥全部打入油泥罐进行加温沉淀脱水,从而得到油泥中残留的页岩油,月可提高回收页岩油4-6吨。
“为了促进重点技术改造项目尽快“落地生根”,我们采取了‘晒’进度‘问’责任办法,将提质增效项目的任务责任落实到人,以上压下推的方式促进项目尽快落地。目前,已有5项技术改造投入使用,吨油成本降低了360多块钱。我们计划四季度吨油成本再降30元。”该公司总经理徐茂强介绍。
同时,该公司还以开展“金点子创效”活动为切入点,实施了生页岩回收装置升级、加热炉水冷阀门改造等13项技改工程。突出发挥“以技术促环保”作用,在炼油系统、发电系统安装了脱硫装置和压滤机,改善了脱硫效果。围绕“降低水电资源消耗”,先后对大功率设备运转方式进行了改造,对厂区污水、雨水进行回收再利用,全年可节省费用支出60余万元。