日前,从双欣矿业公司传来好消息,1~10月份该公司吨煤生产成本同比降低16.5%,创建矿以来的最好水平。
“成本的降低得益于稳产与节支两端发力。”该公司副总会计师刘春华说。他们将设备高效运转作为稳产基础,实行设备“包机”管理,并开展了工作面液压系统、运输系统等专项整治活动,通过采取预防性检修与周期性检查相结合的方式,有效降低了设备故障率,节省了维修成本。
自11月6日起,该公司2202工作面进入撤面阶段,仅剩4108工作面单面生产。调动生产积极性,他们实行割煤台阶式结算,以每班割煤5个循环为基数,每多割1个循环,结算单价就上调5%。安排2名副总工程师专职轮流挂靠区队,帮助区队解决现场问题。抽调辅助区队部分人员帮助开展外围工作,将2-2运输大巷3600余米皮带路划分到非生产部室。三季度,该公司日均产量达到15000吨以上。
同时,他们提出了“企业生存,不仅要止血,更要造血”的理念,将节支降本的着力点放在创新驱动上,努力实现创新创效。他们使用自主研制的ER3改性混凝土铺底,铺底厚度由0.3米降至0.12米,凝固期由过去的96小时缩短至48小时,每米节约40元。自制迈步式液压自移设备列车,取消了单轨吊及相应的锚杆打设和两部55千瓦牵引绞车,有效提高了工作效率,工作面每推采一米节约179元。