河钢邯钢矿业分公司通过优化配合煤结构、降低化产辅料消耗、减少焦炭水分波动等攻关,努力降低成本,增创效益。10月份,该分公司吨焦煤耗较9月份下降13公斤,完成既定攻关目标。目前,该分公司配合煤挥发分稳定在28%左右,达到工艺要求。
该分公司根据生产情况,及时优化调整配合煤结构。与峰煤焦化开展产线对标,并定期回访用户,及时优化微调配合煤结构。加强对配合煤挥发分的抽查力度,尤其是增加夜间抽查次数。加大抽查单孔装焦量次数,有效保证了单孔产焦量长期稳定。针对配合煤细度波动问题,该分公司通过在不同地点进行取样对比,找出了配合煤细度波动的原因,制定了增加破碎机检查频次、降低上煤量等措施,使配合煤细度稳定在目前的82%左右。
该分公司开展了化产品生产辅料消耗攻关,进一步降低脱硫PDS用量。通过每日定时排放10吨脱硫液,减少脱硫液中富盐含量,提高了母液质量。严控进脱硫塔煤气温度,由原来的35摄氏度降低为32摄氏度,保证了脱硫液质量,更换了脱硫塔填料,提高了硫化氢洗涤效果。10月份,该分公司PDS用量为0.37吨,比9月份降低21公斤。同时,从9月份开始,根据生产实际情况,严格消泡剂使用量,根据比例用水稀释均匀后使用,有效避免了消泡剂高密度消耗,10月份减少生物消泡剂50%订货计划。
该分公司加强对进厂煤水分管理,减少焦炭水分波动。针对近期雨水较多,焦炭水分波动的问题,该分公司加强检查晾熄焦操作,将熄焦时间控制在165秒,严格熄焦塔外控水、延长凉焦时间。同时,对白班装车带水问题加大考核力度,杜绝了皮带存水的情况。