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人人争当“创客先锋”

    四季度以来,许厂煤矿驻葛亭煤矿选煤厂开展了“争当创客先锋”活动,广大职工积极围绕生产一线,人人当“创客”,一件件实用发明应用到现场实际当中,并收到了另人满意的效果。

磁选机洗上“淋浴澡”

    笔者在该厂主洗车间看到,磁选机的上方多了一排铁管,每隔一段距离就有一个出水孔,像是给磁选机“洗澡”。“安上这套冲洗装置后,每天可多回收介质0.26吨。”维修工牛长松说。
    该厂一直采用聚氨酯板刮磁选机桶壁的办法回收介质,有时人员间隙调节不及时便会造成跑介,增加了洗选介耗。牛长松受淋浴喷头启发,利用废旧铁管制作了一套简易喷淋装置,通过用水冲洗磁选机提高介质回收率。截至目前,牛长松已经完成了3台磁选机喷水改造,每月节省介质费用1.2万元。

旧钢板派上新用场

    “204入料箱经过改造后,已运行一个多月时间,没有发生一次故障。”巡视工李业峰说,这得益于他研制的小发明。
    据了解,该厂块煤车间主要生产粒度在50至200毫米的大块煤,入料箱溜槽受冲击力影响,容易被下落块煤砸坏,每月至少要更换或维修一次,造成一定材料浪费。针对这一情况,李业峰决定对溜槽进行设计改造,增强其抗冲击性。他利用业余时间在废料堆里找来旧钢板,将其并排加厚进行焊接,设计制作成了一个支撑托架,并安装在入料箱溜槽底部,有效缓解了块煤下落的冲击力,防止了溜槽损坏,每月下来可减少材料费投入800余元。

喷头“扭头”降节耗

    11月19日,该厂维修工郗瑞峰设计改造的306精煤筛喷水管路在现场应用后,喷水方向实现了60度向前喷,每天可减少介质损耗1.3吨,节省成本1859元。
   
该厂精煤筛喷水管路垂直向下喷,喷水面积较小,介质回收率低。为此,郗瑞峰经过现场研究决定,把精煤筛上的喷水方向改为与筛机成60度角向前喷,最大限度减少产品带介量,降低生产介耗。“喷水角度调整后,精煤带介量降低到每吨0.2千克,按每天洗选精煤1000吨计算,可节约成本1859元。”郗瑞峰说。

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