1月3日,岱庄煤矿充填工区完成了1351充填工作面第67号液压支架后尾梁的改造工作。至此,该工作面液压支架后尾梁改造工程全部结束,这也意味着该工作面吨煤成本将再降6元。
据充填工区党支部书记翟慎刚介绍,支架后尾梁改造结束后,工作面实现了面前不再打锚杆、面后不再扶棚,不仅提高了工作效率,还降低了吨煤成本。
以前,该工区都是面前打设锚杆、面后用木柱进行临时支护加强顶板管理。虽然能强化顶管办理,却带来了材料浪费。“面后每3米就得支一根木柱,而且木柱根本无法回收。”翟慎刚说,1351工作面充填一次,面后就得打设近60根木柱,整个工作面至少需要8000多根木柱。
去年9月份,他们制定了将液压支架后尾梁进行延长,用后尾梁代替木柱对面后顶板进行支护的方案,利用每月集中休时间进行集中改造。任何新鲜事物的出现,都会带来一系列的问题。后尾梁改造后,他们遇到了因后尾梁比较长,端头无法固定的难题。最初,他们采取人工在已充填好膏体上方凿孔的办法,对后尾梁端头进行支撑。后来,他们又创出了在待充填区顶板上悬挂木箱,利用木箱制作“预留支撑孔”的施工工艺。
“经过前期试验,不论是后尾梁的使用,还是预留支撑孔技术的应用都已经非常成熟了。”翟慎刚说,现在不仅人均效益得到了进一步提升,而且吨煤生产成本至少能降低6元钱。进一步,他们将对2353工作面上的支架进行改造。
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